为了检验无法兰连接和TDF、TDC法兰连接新技术与新工艺的漏风状况,验证其是否达到国家标准规范(GB50243-2002)的要求,分别对c形插条连接的风管、TDF法兰连接的风管、TDC法兰连接的风管及C形、S形、TDF、TDC混合连接的风管进行了漏风量的测试。
2.1测试方法
将需测试的风管测试段封闭起来,使用1台Q89型风管漏风测试仪进行测试。首先将测试用的风机送风软管和风管测试段连接起来,再在风管测试段引出一条小软管与测试仪上的倾斜压力计相连接,然后启动测试仪的风机,使无级调整风机的转速由慢至快,风管测试段的压力也随之升高,当压力升高至测试所需的压力500Pa时,使之稳定,这时测试段的漏风量等于风机的补充风量,在倾斜压力计上直接显示负压的读数。再根据测试段风管的面积,计算出单位面积的漏风量。
2.2实测结果
(1)C形插条,涂密封胶的情况下,漏风量为4.5m/(m.h)
(2)立式S形插条及C形插条联合接头,涂密封胶的情况下,漏风量为4.8m/(m.h)。
(3)TDF法兰连接,咬口未涂密封胶的情况下,漏风量为1.86m/(m.h)。
(4)C形插条、立式S形插条、TDF法兰和TDC法兰混合连接,咬口未涂密封胶的情况下,漏风量为1.95m/(m-h);咬口涂密封胶的情况下,漏风量为1.83m/(m-h)。
2.3标准要求
(1)国标《通风空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002),低压风管允许漏风量为6m/(m.h)以下。
(2)欧洲标准《欧洲空调承包协会施工标准》(DW/143),低压风管允许漏风量为5.5mj/(m.h)以下。
2.4实测结果
本大厦中央空调工程属商用舒适性低压空气调节,根据测试的数据表明,在风管本身的咬合缝不涂密封胶的情况下,是完全合格的。咬合缝涂了密封胶以后,风管的漏风量更少,情况更佳。该工程通风空调的风管的工程量约5万m,质量要求高,主体工程进度快,按照传统的小作坊生产模式,公司全部通风工不够应付这一项工程,由于风管生产工艺实现了机械化、自动化,提高了专业生产工艺水平和技术水平,促进了产品质量和生产效率的提高,在正常情况下,风管生产线4个工人操作,每天可以制作方形风管半成品1000m,显著地降低了成本,提高了经济效益。同时,风管加工生产线使用电脑放样下料,合理裁剪,板材得到充分的利用。根据测算,比传统的生产工艺可以节约6%的材料,按本工程通风空调的风管计算,可以节约镀锌板7800m,约40t,按70个专业课程学费请查看我校<收费标准>/t计,仅这项工程材料费就节约28万元。
以流水线的形式生产的风管,质量稳定,精确美观,且统一了直管的长度规格,在施工现场组装时相同规格的互换性好,组装方便,安装快捷。以地下二层的风管安装为例,由于采用TDF、TDC法兰连接和C形插条、立式S形插条的连接工艺,12000m的风管,过去需要20个工人122d才能完成的,现在20个工人只用65d的时间便完成了。